焦化廠除塵器改造廠家案例
一、工程實例:焦化廠除塵器改造
改造前概要:原除塵器設備參數:處理風量420000m3/h;除塵系統負壓入4900Pa;過濾面積5300m2;袋室數量:10室;除塵布袋規格:直徑165*7000mm;除塵布袋數量:1440條;材質滌綸針刺氈;脈沖閥規格數量TMF-Z-50S,120套;雙層卸灰閥100*300mm,10臺;切出刮板機4.5KW,1臺;斗式提升機DT300 3.5KW 1臺。入口含塵濃度20g/m3;
設備運行一段時間后發現除塵布袋磨損,下部較嚴重,被磨部位在袋底1m左右,呈刀削狀,明顯表現為上升粉塵磨壞;清灰效果差,
改造方案:
1、改造采用側部條口進風,解決了磨損不均和阻力偏高的問題。
2、把原來TMF-Z-50S脈沖閥換為TMF-Z-60脈沖閥。原管道拆除,重新布置。
運行效果:改造后出口含塵濃度20mg/m3;除塵器阻力<1500Pa;設備漏風率<5%
二、工程實例:焦化廠煤粉碎除塵改造項目
改造前概要:焦化廠煤粉碎機注煤的入口、出口及皮帶機受料點的揚塵,通過吸氣罩經風管進入袋濾器。捕集下來的煤塵運出加入煉焦配煤中煉焦。由于多年運行后除塵器阻力升高,經常維持在2000-3000Pa,由于阻力高,使系統風量也有所減少,因此決定把反吹風袋式除塵器改造為脈沖袋式除塵器,以便阻節能_車間崗位環境。
改造方案:把反吹風袋式除塵器改造為脈沖袋式除塵器
一、原除塵器設備參數:抽風量800m3/min;入口含塵濃度15g/m3;出口含塵濃度<50mg/m3;煙氣溫度<60℃;除塵器型式為負壓式反吹風袋式除塵器。過濾面積950m2;濾袋規格直徑292*8000mm,風壓4900Pa,電機132KV。
二、改造后參數:
1、型式及室數:新除塵器為低壓(0.3MPa)在線式脈沖噴吹袋式除塵器,共4室;
2、過濾面積1600m2;
3、處理風量56940m3/h,全壓5000Pa以下;
4、過濾風速0.6m/min;
5、除塵布袋規格及材質直徑150*7600mm,材質普通針刺氈(沒有覆膜)
6、除塵布袋數量448條;
7、脈沖閥TMF-Y-76S共計32個。
三、工程實例:焦化廠干熄焦除塵系統改良維修
改造前概要:2套140t干熄焦裝置,共設一套除塵器,除塵風量320000m3/h,其中裝料口20000m3/h、爐氣排放接收罩40000m3/h、排料裝置40000m3/h、轉運站20000m3/h。
工藝流程
干熄焦各除塵器→除塵管道→冷卻分離器→離線脈沖袋式除塵器→除塵風機→消聲器→大氣。
除塵器配件正常老化_換,貯灰倉二次揚塵,干熄焦除塵風機檢修時需停動。
改造方案:_換滌綸針刺氈除塵布袋1440條,規格直徑165*6000mm;配套除塵骨架1000根;
運行效果:使用新除塵布袋后運行阻力1200Pa,一年后設備阻力1800Pa左右,排放濃度30mg/m3。
焦化廠除塵器改造總結
使用場合:焦化廠,煤粉焦化廠,干熄焦作業
改造優勢:處理風量大、除塵效果好、自動化程度高、結構簡單美觀、保養方便、節能省電;控制器定時或定阻自動噴吹清灰,實行自動化運行,耗氣量小,清灰_,性能穩定。
改造工期:18天
改造效果:
提高除塵過濾效果,攔截較細塵粒,粉塵捕集率提高20%。
有效防止氣體在袋室內冷卻到露點以下在負壓情況下能_持續運行。設定合理凈化氣體的體積量,增加使用壽命節約成本。